品牌:其他
型號:1824
工作原理:葉片液壓泵
是否變量:定量液壓泵
葉輪數目:單級
公稱排量:9994mL/h
額定壓力:5539Mpa
公稱直徑:8478mm
材質:2830
輸入功率:8147kw
輸出功率:1060kw
額定轉速:6386r/min
容積效率:1693%
總效率:9190%
吸入口直徑:8463mm
出口直徑:7926mm
吸入壓力:3621Pa
噪聲:8606dB(A)
外形尺寸:4812mm
重量:6646kg
加工定制:否
裝載機動臂缸活塞桿由于長度與直徑比大于10,使用中經常發生彎曲。從表面上看,是活塞桿抗彎強度不足,但實際上與裝載機機架和搖臂結構有直接關系。
通過計算和分析,認定活塞桿彎曲的原因是:動臂缸兩端與機架和動臂連接有傾斜現象,支承寬度過小,說明裝配調整間隙不當或者側面磨損嚴重,支承寬度應加大;動臂缸下端排料處沉積料積累和動臂缸下端外側磨損,說明沉積料積累嚴重,旋轉摩擦力較大。
改進措施是:
①加大支承寬度,一般支承寬度為活塞桿直徑的1.2~1.5倍。
②在裝配過程中,充分利用調整墊保證動臂缸兩端與機架和動臂的配合間隙與對中性,提高調整墊材料耐磨性能。
③改進排料結構;增大排料板的開口距離H1和傾斜角度α,減少落料的積存,利于落料順利自然排出;增大動臂缸下端與主機連接處排料的距離H2,以利于大尺寸石料的排出。
④使用說明書規定對積存料定期清除的要求。改進后,活塞桿未再發生彎曲。
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液壓缸活塞桿是液壓缸的重要部件,它通常采用35、34號或無縫鋼管做成實心桿或空心桿,為了提高耐磨性的防銹蝕,目前國內傳統工藝是表面鍍硬鉻(鍍層厚度0.02~0.05mm)并拋光,其表面粗糙度Ra為1.6~0.4μm。
1化學鍍Ni-P合金的基本原理
次亞磷酸根離子催化、氧化釋放出活性原子氫是沉積過程的第一步:H2PO2-+H2O→HPO32+H++2Hxi Ni2+和H2PO2-在機體表面上被吸附的氫原子還原而得到Ni-P合金沉積層:Ni2++2Hxi→Ni+2H+ H2PO2-+Hxi→H2O+OH-+P 同時吸附氫原子復合放出氫氣:2Hxi→H2↑由此導出的總反應式為:Ni2++H2PO2-+H2O→Ni+P+HPO32+H+H2↑
根據上述可知,化學沉積Ni-P合金與電鍍不同之處在于:電鍍是利用電能將金屬陽離子還原成金屬并沉積在陰極上,而化學鍍是在無直流電源條件下,用化學還原方法使鎳陽離子還原成金屬鎳并沉積在催化金屬表面上。
2應用
選用無錫市精恒液壓元件有限公司QY12H汽車起重機支腿垂直桿4根,其中2根鍍硬鉻,2跟化學鍍Ni-P合金,外形尺寸為φ80×600mm,,鍍后裝機使用,累計工作300h后,拆下檢查,其中化學鍍件未見異常,使用效果良好。鍍鉻件局部有腐蝕點現象。由此可見,化學鍍活塞桿優于鍍硬鉻活塞桿,另外化學鍍活塞桿可以代替鍍硬鉻。
液壓缸活塞桿的修復工藝:
(1)先將要焊的部位清洗干凈,然后用濕泥巴將拉痕四周圍住。
(2)選用直徑2.5mm的焊條,將電焊機電流調至120A,采取直線運條法平穩施焊。
(3)全部焊完之后,將泥巴與熔渣清除干凈,用粗銼沿活塞桿圓周進行進行修銼并留0.1-0.2mm的加工余量。
(4)車一個外徑185mm、內徑125mm、長150mm的圓筒當靠模(活塞桿外徑125mm),沿軸線鋸開,一個為粗模,另一個為精模。
(5)在粗模內壁涂上一層薄薄的紅印油,接著將粗模緊靠在活塞桿待修部位上沿軸線往復磨合幾次,然后用細銼將活塞桿上較重的紅印銼掉。如此反復修銼,最后留0.04-0.07mm的加工余量。
(6)再用320目的砂條蘸煤油配合精模將活塞桿修磨至規定尺寸。
(7)最后用砂布背面蘸煤油進行手工拋光。經測量,最大誤差僅為0.03mm。
該起重機修復后,經過一年半的使用,變幅液壓缸始終沒有出現過外漏現象,同時活塞桿光滑、無銹斑。